重庆川仪调节阀有限公司“天然气液化装置关键设备国产化”项目,LNG低温阀门样机鉴定会顺利召开
5月22日,由中国通用机械工业协会和昆仑能源有限公司联合组织的“天然气液化装置关键设备国产化”项目LNG低温阀门样机鉴定会在重庆川仪调节阀有限公司(下简称“川仪调节阀公司”)顺利召开,会议采用现场会议和网路视频会议相结合的方式进行。
鉴定会由中国通用机械工业协会副会长张宗列主持,合肥通用机械研究院黄明亚副总工程师任鉴定委员会主任,昆仑能源深圳液化天然气公司王宁副总经理任鉴定委员会副主任,中石化工程建设公司、中国寰球工程公司、中石化广州设计院、昆仑能源江苏液化天然气公司、中石化南京阀门储备中心、兰州理工大学等各单位专家共同组成了鉴定委员会。昆仑能源LNG管理部韩新强、川仪调节阀公司总经理吴昱、副总经理蒋永兵、副总经理陈刚等领导及项目组研发人员参加会议。
在鉴定会前,鉴定组首先实地考察了川仪调节阀公司数字化生产线车间、装配生产线车间和低温试验区,详细了解了公司近年来在智能制造方面的发展情况,以及国产化产品替代业绩和产品质量保证能力。在低温试验区,现场专家认真查看了低温试验设备和样机试验过程,了解样机各项试验指标等情况,线上专家通过现场的移动视频进行同步查看。在鉴定会上,各位专家听取了川仪调节阀公司在LNG低温阀门样机的设计、制造、试验,以及关键技术研究等方面的情况汇报,严格审查了样机检测报告和其它全部鉴定资料。
本次鉴定会共进行了2种型号4个规格的低温阀样机鉴定,包括:CL1500 DN80、CL600 DN200低温高压调节阀(各1台);CL150 NPS12、CL150NPS24深冷蝶阀(各1台)。
最后,鉴定委员会专家一致认为:由川仪调节阀公司承担的“天然气液化装置关键设备国产化”—LNG低温高压调节阀和LNG深冷蝶阀样机的研制是成功的,且申请发明专利2项(已授权1项),主要技术参数和性能指标达到了国际同类产品先进水平,可在LNG接收站和其它液化天然气领域广泛推广应用。
近年来,川仪调节阀公司牢牢抓住对标赶超、替代进口的工作方向,以精品工程为导向,不断加大科技研发和硬件设备换代投入,积极推进精益化、自动化、信息化三化融合,向智能制造全面迈进。本次LNG低温阀门的成功研制,再次展现了川仪调节阀公司在新产品研制方面的实力,特别是由该公司独立研制的LNG低温高压调节阀在江苏LNG接收站气化外输装置上线,已经稳定运行半年,成功实现了该类阀门的国产化替代,有力推进天然气液化装置关键阀门的国产化进程迈上新的台阶,也为其他对低温阀有需求的行业提供了可靠选择。