扫除“拦路虎”, 中国石油天然气管道局有限公司18条定向钻穿越施工全部完成!

2022-05-10 08:32:38  浏览:1864  作者:来源: 中国石油天然气管道局有限公司

近期

管道二公司承建的

中俄东线南段(泰安-泰兴)7标段

第18条定向钻穿越完成回拖

至此,施工周期最长

被称为项目“拦路虎”的

定向钻穿越施工

全部结束

7标段继完成主体焊接任务后

 又取得了阶段性胜利!

方案比选,增加10条定向钻

项目总工程师赵建晖

我们标段共有18条定向钻穿越,是中俄东线南段江苏段定向钻穿越数量最多的标段。

7标段最初仅有8条定向钻穿越,技术人员经过实地踏勘,最终将定向钻穿越数量由8条增加到18条,穿越长度从最初的7.33公里增加到15.27公里。

扫除“拦路虎”, 中国石油天然气管道局有限公司18条定向钻穿越施工全部完成!

之所以将定向钻穿越在8条的基础上增加了10条,是因为技术人员手中有本经济账。增加的10条定向钻穿越中,其中7条为连续养殖塘穿越,从征地赔付方面考虑,养殖塘赔付标准与水稻田、旱地等相比,征地赔付额度增加数倍。

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从施工难度讲,养殖塘施工前,需要将塘内的蓄水全部抽干,再进行晾晒,最后借助浮板等措施进行各工序施工,如果遇到天气不给力,成片养殖塘施工难度又增加了不少。曾经为完成85米的一处藕塘施工,全自动焊接机组用时1周左右才完成焊接施工,再加上后期的检测、防腐、下沟回填、地貌恢复等工序,既费时又费力。

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经过方案对比,项目部优选定向钻施工代替传统的大开挖、顶管等施工方法,上报监理、业主,促成了10条定向钻穿越的方案变更,大幅降低了施工难度。

创新思维,解决预制场地不足

项目部生产副经理梅红

主线焊接一直不是管线施工的制约工序,只有把‘三穿’计划往前排,总工期才可控。

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7标段18条定向钻穿越是个大工程。穿越长度865.5米的首条定向钻从开工到完成回拖用时41天,实实在在的数据,给项目部安排定向钻施工提供了依据。项目部通过梳理手中的定向钻穿越施工资源,根据现场实际,安排了10家定向钻分包商参与施工,并明确了进场时间。

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18条定向钻穿越长度共15.27公里,就是说,为了确保施工顺利进行,必须在管线回拖前把穿越管线预制出来。为此,项目部安排1个机组,根据钻机进场计划,有针对性地安排回拖管预制作业。

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定向钻施工作为应对特殊地段的一种非开挖技术,寻找适合的主管线预制场地也是工作中的重要环节,以往定向钻穿越段落环境复杂,地形破碎,有时很难找到满足要求的预制场地。为此,施工人员做了很多工作,回拖管横跨小河小沟是常有的事,还有一条预制管线横跨一条乡村柏油路。

技术保障,作业过程全面受控

项目副经理张雷

主管线回拖是定向钻穿越的关键,18条定向钻回拖过程中,我都是全程在场。

把千米左右的钢管从地上缓缓地拖进地下,这个过程不简单,更重要的是,定向钻穿越地段环境复杂,整个过程必须一次成功,不能出现任何疏漏。

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防腐层损伤是管线施工中的质量通病。为了保证穿越管线回拖后不出现漏点,管线回拖过程中,用高压水枪给管子彻彻底底“洗个澡”,清除掉管子上的浮泥,施工人员可以直观地检查防腐层损伤情况,同时,人工检查后,还要使用专业仪器进行复检,消除肉眼难以发现的防腐层损伤。

扫除“拦路虎”, 中国石油天然气管道局有限公司18条定向钻穿越施工全部完成!

在管线回拖过程中,回拖管线会在浮力的作用下触碰到孔洞,产生摩擦力。为了降低摩擦力,技术人员通过演算,可在主管线内安装管径800毫米的PE管,并采用在PE管内充水的方式,平衡因泥浆浮力产生的影响,从而保证定向钻设备以较小的拉力完成主管线回拖。

越是复杂的工序,越要重视,每一个工序都不能省略,只有将回拖过程中可能出现的问题及应对措施想到位,才能保证整个工序顺利进行。在18条定向钻施工过程中,项目部严格按照要求作业,地锚安装,导向、扩孔,发送沟开挖,降幅管安装,夯管锤,推管机(穿越长度超过1公里配备)等应急设备全部准备到位。

在如今这个美好的时节

18条定向钻穿越如期完工

全程参与施工的员工必将成为

定向钻穿越施工的行家里手

在今后的工作中发挥

 更大作用!

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